卡罗塞尔氧化沟赛尔2000氧化沟对COD的去除率是多少

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污水处理管理经验之出水异常及应对1-30问
时间:   来源:北极星网   作者:   阅读次数:1283
工艺:水解+接触氧化法,出水COD在70 mg/L,但看起来很混浊,不知道什么原因?测MLSS和测SS的方法是一样的吗?
(1)进入接触氧化池的悬浮颗粒过多的话,会被动导致接触氧化池出水的SS升高,这样的话,出水就浑浊了。如果无机颗粒为主的话,则SS高,而出水COD并不高。
(2)MLSS与SS检测方法同,只是MLSS过滤时受活性污泥易堵塞滤纸的缘故,最好是用抽滤瓶进行抽滤。
我们公司的污水在三期的部分沉淀池和生化池、二期的部分沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是pH值是7.3左右,曝气气也正常,请问出现上述情况是什么原因啊?
(1)曝气正常,只能保证曝气池正常,沉淀池如果停留时间过长,水质COD处理效果不佳时,可以发生水质发黑
(2)如果市政污水,进流途径管道较长,在进系统前因为缺氧,也会发生水质变黑,如此,出流处理水也会发黑。
终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?
(1)处理城市,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常。
(2)部分工业废水也一样,出水颜色异常,多半是进水原因造成的。
出水有许多小的碎泥漂出,工艺是卡罗塞尔氧化沟,进水COD为450 mg/L,水温14摄氏度,出水COD为200 mg/L,SV30=50
mg/L,有不少钟虫,出水溶解氧为2.50 mg/L,总是有碎泥,持续了10d,请问是什么原因?
(1)首先考虑的是污泥解体,常见的是老化解体,看看F/M值是否过低,也就是MLSS是否过高,如果是那样,应适当的排泥(通常冬季会比夏季MLSS控制要高10%-15%)。
(2)钟虫数量有保证的话,进水相对来说是比较稳定的,但要看看显微镜是否有丝状菌。如果丝状菌存在的话,进水水量波动过大时,放流出水中有细小颗粒流出。
我厂采用的是CASS工艺,前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色,溶解氧升高迅速,出水浑浊。请问是什么原因?
(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物质,通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的颜色与泡沫颜色是否一致。
(2)如果有机物去除率下降,要考虑是否进水有抑制微生物的成分。可以的话,看看源头排放的废水是否有改变。
(3)污水厂内会否投加了什么药剂呢?还有一种情况是有些地方的曝气设备、搅拌设备出现了故障,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同样会出现上述现象。
本厂80%是工业污水,大部分是造纸水,泥里有丝状菌,但数量不多,厂在山东,水温14摄氏度,有点漂泥,很严重。请问华北这边污水处理厂冬天都是这样吗?
(1)造纸废水出现漂泥的话,看看是否为污泥老化(根据F/M值)
(2)分析进水成分,看看细小的碳酸钙有没有被沉降,是否有涂布废水的难沉降矿物颗粒。如果有这样的情况的话,物化阶段就要强化一下。
我们公司的产品中有70%用活性染料,工艺为水解(HRT12h)—接触氧化(HRT10h)—混凝—沉淀(HRT4h)—出水。氧化池出水(静上沉降后)COD为150mg/L,色度200左右。用过多种药品(硫酸铝与脱色剂,石灰与硫酸亚铁),因改造工程,混凝加药停留4h后出水,极易反色,但是成本太高或者不能使COD色度同时达标。不知道有没有更好的药剂?
(1)染料废水是属于比较难处理的工业废水。
(2)排放的废水是否有色度控制要求,COD和色度的降低除了生化段和脱色剂外,物化段也比较重要。如果通过物化段能够有效地去除色度的话,后段压力会大大降低。
(3)脱色剂的选择要合适处理的废水,可以通过实验确定合适的药剂类型。
处理站运行正常,刚开始出水不好,呈棕黄色,但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出水不好了。现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色,不知道怎么办,曝气时,液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度?
(1)液面泡沫带点绿色,通常有厌氧部分处理的以及市政污水中可出现。
(2)活性污泥没有到达适当浓度,培菌阶段,都可出现出水带黄褐色的问题,因为活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高,成团絮凝不充分所致。
我现在调试的是机械工业废水,先物化加石灰和硫酸亚铁,然后进初沉,再到接触氧化池,总停留时间30小时,二沉出水,COD进水2000mg/L,出水20mg/L左右。总P进水60mg/L,出水0.9mg/L 现在的问题是,我调试了一个月左右,氨氮,COD,都达标,就是总P偏高,经过加药到初沉总P含量还只有0.05,可是到了二沉淀总P含量增高到0.9mg/L。实验结果绝对没问题,我想会不会是在我的生化池或者二沉发生了厌氧释P,可是我排二沉和生化池污泥后,发现污泥不是很多。请问造成此现象的原因是什么?
(1)通常出水P会小于进水P浓度,如果反过来了,也只是暂时性的,阶段性的(考虑微生物有富集P的作用)
(2)就能量守恒来说,不会出现上述所说的问题。由于进水总磷过高,只要中间在物化段处理有所漏失,则会有多量的磷进入接触氧化池,导致出水总磷上升。
(3)该工艺不具备有效的除磷能力也是出现这个问题的关键。
生物接触氧化池之前处于调试阶段时,一直情况很好,进水200mg/L左右,出水在30mg/L左右,但是过了一段时间,满负荷运行后,三个池子中的后两个池子填料就出现棕红色,现在膜越来越少,而且出现好多红色的虫子,肉眼可见,非常的多。
出水好多的悬浮物,水质也变差,之前一直很清澈。 溶氧以前一直控制在3mg/L左右,现在在2~3mg/L。 到底是怎么回事呢?
应该说生物膜的交替更新需要这些原生动物的。过量的话可能与负荷过低有关。可适当降低曝气量看看。
废水主要含有树脂,5~6%的异丙醇,一天水量300立方混有50%生活废水,主要为食堂废水,进水COD很不稳定平均在1200左右,但是最高COD可达到15000,原有工艺流程是:调节--化学絮凝--沉淀--兼氧--好氧--斜板沉淀--吸附--出水,出水情况:平均一个月15天不达标(平均在200~400),平均COD1300,当COD达到10000以上出水(400~600)生物部分:厌氧进水为上进下出.填料上生物很少几乎没有生物厚度,好氧膜上的污泥黄色,里面为黑色,水较清.填料上的生物厚大概在5CM左右捏开生物有像果冻一样的颗粒不知道是什么.原有工艺生物出问题可是到底是什么问题?反应池进生物的COD比生物出水COD低,出水有时达标有时不达标,15天不达标只是平均,有时候一个月都达标后两个月都不达标.停留时间调节池的停留时间为10个小时,反应时间为1个小时,兼氧4小时,好氧6个小时,沉淀时间2小时。请问到底是什么原因呢?
还是进水问题。
1、浓度变化大,微生物跟不上变化
含有的有机物不易降解。特别是异丙醇(有机溶剂),就如汽油,不容易降解。
需要加大停留时间,来提高降解率。
CASS工艺,前几天曝气时泡沫上粘有死泥呈黑色,溶解养升高迅速,出水浑浊,请问是什么原因?
(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物质,通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的颜色与泡沫上的颜色是否一致。
(2)如果有机物去除率下降,要考虑是否进水有抑制微生物的成分,可以的话,看看源头排放的废水是否有改变。
(3)你的污水厂内是否投加了什么药剂呢?还有一种情况是你有些地方的曝气设备、搅拌神杯故障了,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同样会导致你说的现象的。
化工厂的污水装置,日均进水量是500-600 进水COD 10000左右,出水COD200左右 工艺为 预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss 7.9SV30 85% 出现的异常状况为,前段时间由于公司煤制气装置的含高氨氮废水(700左右)进入好氧生化, 导致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大约在200左右,出水 COD 200 左右 由于环保指标比较严格,煤制气废水于半个月前已经停止接收
现在出现的问题是,半个月前已经停止接收高氨氮废水, 现在进水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,请问这是什么原因 该如何处理?
(1)系统运行还是相当好的,从数据看,COD去除率达到了98%,在受到高氨氮冲击后,COD也没有减低去除率。
(2)现在停掉高氨氮的接受,应该会慢慢降低出水氨氮的,目前还比较高应该是滞留在系统内的氨氮,毕竟您现在进水氨氮也就20。
我厂是AAO工艺,设计能力2.5万,实际进水在2万左右,进水COD在300-500,偶尔会到600以上左右,但很少。进水氨氮在35-40左右,MLSS现在在8000,SV30在50,DO在3左右,现在出水COD在50-60之间,氨氮稳定在1,SS在8-10.以前我们这出水COD一直比较稳定达标,现在突然升高,不知道什么原因?
通过SV30来判断下:
(1)上清液浑浊,特别是间隙水浑浊,需要考虑负荷突然增加所致(看进水是否COD也升高了来判断) 同样也有可能是有难处理成分流入,配合显微镜看看原生动物是否有变少趋势来判断。
(2)上清液有较多颗粒,但是颗粒间水比较清澈,可能是污泥老化,出水颗粒多,颗粒释放的COD,可以通过出水滤纸过滤后测测COD是否比未过滤的要低。 根据以上调查,确定原因后,再讨论对策。
进水COD60-150mg/L,进水为生活污水、循环水排污水等。曝气池有效容积10000方(现停运一个系列5000方),四段表面曝气式,后面有二沉池。 进水低氨氮,进水pH在6-8。水量500-600吨每小时。污泥浓度5g/L,计划控制到3g/L 目前主要问题是出水SS高。为方便我们测浊度。如果浊度在20NTU以下,后面深度装置运行较稳定,可现在通常都在30NTU。污泥浓度我们控制肯定是高,但也降过3,但出水还是不稳定。有什么好的工艺改善方法可以降低出水浊度吗?
污泥浓度5千的话,出水SS确实容易高,所以,如你提议的还是先慢慢降低到3000看看效果。
白酒废水,在氧化沟二沉池后专门设置了除磷沉淀池,采用PAC除磷,出水氨氮在0.5左右,总磷在1mg/L一下,在夏天太阳较大时池面长满青苔和浮萍,请问是什么原因,如何控制?
(1)大量存在的原因就是你的出水氮磷含量较高(但也是达标的),由于你的出水是流动的,所以,所提供的氮磷对这些藻类植物来说,氮磷浓度是不被受限制的。
(2)对策的话,源头降低出水氮磷浓度,定期打捞。
(3)另外,如果出水恶化的话(比如COD,ss)则这些藻类和植物反而会减少,所以,有这些藻类和植物存在实际上而可以辅助判断出水水质良好(COD和SS).
我们一个厂出水COD突然到了100左右,悬浮物稍高点,水还是比较清澈的;之前一直在30左右的,进水水质变化也不大,基本全是!DO基本上在2左右的~!运行控制方面哪方面出问题了呢?
1)把这些悬浮物过滤后看看COD是多少,如果过滤后COD减低很多的话,说明是活性污泥飘出去导致的出水COD升高。如果过滤后COD变化不明显,那么出水COD升高是因为溶解性有机物导致的。
2)针对以上,分别对策如下:(1)过滤后测得COD明显减低的,且出水还是清澈的,要注意是否污泥老化导致的,可以通过逐渐排泥来缓解。 (2)过滤后测得COD没有什么变化的,则多半是进水有机物升高,或者排泥太多导致F/M升高导致的。 综合来看第1种可能性大。
现在做调试一个制药废水,cod20000,可生化性差。厌氧出水进兼氧,一千多进生物接触氧化池,可出水最近还有七百多。这段时间好氧池上总是有浮泥,有时是黄色有时是灰黑色,我怀疑污泥老化了,出水很浑浊,sv只有5。前段时间迫于厂家压力提负荷有点快了,后来缓下来可效果一直很差。针对这好氧有什么措施可以补救吗?
生物接触氧化工艺,是膜泥共生状态吧。对于难降解的有机物,如果生化性差的话,主要依靠膜来处理比较好。所以可以加大些排泥,并且延长废水在接触氧化池的停留时间。能把2万COD通过厌氧和兼氧降低到一千多已经很不容易了。
城市废水卡鲁塞尔氧化沟,无初沉池,水量60000吨/天,进水COD120mg/l,污泥负荷0.04kgbod/kgmlss.d,泥龄控制在20天,污泥浓度2500,sv30:20%,
出水cod 20mg/l 原来污泥浓度一直控制在3000 mg/l,节后发现,出水混浊,同时污泥浓度下降,分析污泥老化,进水负荷低,降低污泥浓度,控制在2500 mg/l左右,但是在降低过程中,SV也是降得很快,从40%降到20%,浑浊,出水COD没有出现大的波动,出水ss最高20 mg/l,但是从sv30来看,上清液混浊,出水朦胧,sv一直在降,没有节前出水好,是什么原因?
主要是要注意降低污泥浓度时不要太急,也就是不要一下子降低太多,目前看确实是污泥老化,出水浑浊,还是排泥加大后看一段时间,待稳定后确定是否继续加大排泥,否则容易出现一下子降低太多的现象,继而影响出水稳定性。
我们厂是垃圾发电厂的垃圾渗滤液处理项目,采用的是UBF+双A/O系统处理,年前出水还好,但是年后出水COD:456,氨氮:80,有点超标,污泥浓度:15克/L ,SV:75%,(O池)DO:探头显示0.5,(探头估计有点问题),出水有点发红,请问应该改变什么条件,能使出水达标(达标COD500,氨氮35)?
溶解氧比较低,可能与污泥浓度偏高有关。你也说到溶解氧可能不准,为此还请确认清楚溶解氧是否准确。现在看数据氨氮偏高和溶解氧偏低有关联,如果溶解氧提交的话,氨氮应该会有所降低。另外,PH值请告知。
出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?
(1)如果MLSS没有大幅降低,则要考虑是否进水有抑制物质,导致即使MLSS还有,但去除率已无。
如果是有抑制物质流入,那么,除了接触抑制物质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出去,进而通过新污泥形成来恢复系统。
(2)是否还有大量活性污泥流出,导致你做实验室数据偏高,可以通过把杂质过滤后监测COD,看看是否有不同数据 如果过滤后COD数据降低了,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的了。
我们污水厂为倒置A/A/O工艺,出水一级A标准,进水COD400mg/l左右,BOD在300mg/l左右,进水量为1万立方米/天,前期一直未排泥运行了一年左右,上个月出水开始发黄COD、SS、色度都不达标。现在污泥已持续排了一个半月,污泥浓度降为6000mg/l,sv为40,现在仍有如下问题:好氧池池面有大量漂浮的黑色死泥泥沫;溶解氧一直在1.0左右无法升上来;二沉池出水混浊;总出水有泡沫;出水COD100
mg/l后续应该如何处理呢?
(1)排泥不要一下子太快。否则会突然破坏生物间平衡而导致出水恶化。
(2)6000的污泥浓度还是太高了,毕竟进水有机物浓度不高,在比较合适
(3)出水黄、浑浊、浮渣,这些都可以理解为污泥老化,所以,你在排泥是对的。
我厂是城市生活污水,是百乐克公艺,设计处理能力3万吨,现在进水1.8万吨.进水COD平均值是180mg/l左右,污泥浓度3600mg/l,沉降比是14,溶解氧大约2mg/l左右,老师我现在面临的是1、开两台风机时污泥浓度3600mg/l,开一台风机污泥浓度只有2400mg/l左右,两天不开第二台风机污泥浓度是1800.mg/l,长期只开一台风机曝气池是不是会出现污泥腐败现象2、二沉池有少量污泥上浮,出水悬浮物高,120mg/l左右,伴随着磷高,出水COD在线监测只有15mg/l左右,氨氮是0.1mg/l,二沉池与曝气池连接一侧水表面很清澈,但出水堰那一侧很混浊,请问是怎么回事?
(1)曝气机多开,搅拌和推动力就会提高。所以你测到的污泥浓度就会高,反过来,污泥沉淀在生化池了,相对检测到污泥浓度就低了。
(2)至于出水浑浊,主要还是进水有机物浓度低,而污泥浓度控制相对较高导致的污泥老化所致。所以,需要排泥降低些污泥浓度。
我的中间沉淀池出水带悬浮物,绒粒状,发白,质轻,曝气池有白色易堆积泡沫,好氧生化采用生物接触氧化法,请问出水悬浮物高何原因?
(1)由于是生物接触氧化法,可能是曝气后,生物膜剥落,剥落物质被曝气打碎后不容易沉降,导致您说的现象发生。
(2)请对照悬浮物和生物膜,看看是否是类似物质。
(3)如果你是间歇运行的话,最好在停止进水时把曝气停掉,减少冲刷生物膜导致的剥落现象。
AO工艺,O池上的水样,放一个下午,所以的泥都浮了上来,轻轻摇动又马上会下沉。这是曝气不足么?400多COD进水,出水老是只能200出头。NH3-N的去除率到时挺高的。300能降到5左右。SV5 17%
SV30 11%,每天进水60吨左右。A池上,经常有浮渣,看过去像腐泥一样,请问该怎么操作比较好呢?我们这要求出水一级达标,后期我们还加了PAC,PAM混凝沉淀,COD还是有120mg/l左右。
(1)应该是曝气不足所致,出水COD高恐怕也是部分污泥上浮在破散后融入水中所致。
(2)如此高的氨氮去除效果,溶解氧不足的话,容易导致反硝化后污泥上浮。
服务区的污水处理项目,设计进水180吨,工艺是A\O工艺,现在进水量每天大约80吨,白天运行10小时,晚上不运行。进水cod160mg/l左右,氨氮120mg/l至180mg/l,进水ph在8.4左右,厌氧池ph7.6,好氧池7.5左右。每天加葡萄糖25千克,溶解氧在5左右,晚上关闭风机不曝气。
污泥沉降比在30%左右,2个月前重新培菌,20天前做镜检时生物相就不错了,出水各项指标都不错,现在就是氨氮没有去除效果,去除率也就20%吧,20天至10天前没有排泥,沉降比从25升到35,10天开始排泥现在污泥沉降比在30左右,出水浑浊,请问该怎么样调整运行?
投加的葡萄糖可能太多了,请尝试逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是否提高。 出水的氨氮也看看,开始运行后1小时处理效果,5小时处理效果,10小时处理效果。以此来判断那个时段处理效果好。
我厂采用CASS工艺,设计3万吨/日,目前在2万吨/日处理量。进水COD250mg/l左右,氨氮45mg/l,TP4.2mg/l,出水近期COD45mg/l,氨氮12-20mg/l,TP在1mg/l以下。运行周期为4h,进水2h,沉淀1h,排水1h,其中曝气根据各池情况,曝气在1-1.5h。
3月中旬为了降低氨氮,加大了曝气量,在2.5-4h,污泥浓度在mg/l,mlvss一千多点,DO在1.5-4mg/l之间。在调整工艺后,出水变成土黄色,沉淀时漂浮大量死泥。为了排出浮泥,加大排泥量在15吨/日,现在部分池子出水感官已经好转,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而部分池子又出现土黄色,氨氮要好点,在12mg/l左右。
看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的,怎么控制?2、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮。至3月中旬到现在,氨氮降低效果不明显,这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是部分池子又会出现出水带泥情况。我厂出水自去年10月份开始,一直出水口都有大量白色泡沫,什么什么原因呢,如果是TP影响,但是我厂总磷好的时候还有有泡子,如果是表面活性剂,生化池曝气的时候又没什么泡子,而且环保局测的时候又不高,出水只有0.01mg/l左右。
(1)首先根据你的工艺,要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右,这个确实不高,一般在80%以上是可以达到的。
(2)总磷去除比较理想,在75%以上。根据脱氮除磷工艺原理可以指导,需要长污泥龄来保证硝化效果,需要及时 排泥来提高磷的去除,所以,这两个实际上是个矛盾,极端到那一边,另一边的效果就会变差。所以,达到平衡的话,脱氮除磷各自去除率也就在80%左右。
(3)从你的数据可以看到,脱氮差,除磷好。所以,可以知道你排泥还是跟上了。
(4)由于你的污泥浓度相应你的进水浓度而言太高了,而有效成分低,所以,应该加大排泥来修正,以便提高MLVSS。这样做的话,氨氮去除率还会恶化,但等到你提高了MLVSS后,就会进一步提高氨氮去除率了。
(5)所以,最终达到平衡,即氨氮和总磷去除率都在80%左右的话,系统就是比较好的状态了。
运行正常的情况下,出水颜色一直发黄是什么原因?
如下可能:
(1)进水本来就带有颜色
(2)污泥解体导致出水带有了污泥的颜色(污泥老化、污泥中毒等情况)。
目前在负责一家印染污水厂。采用的工艺是活性污泥+气浮的工艺。每年春季和秋冬温度发生突然变化时,水厂就出问题,出水COD跟氨氮都超标。气浮一直控制的很好,应该是活性污泥池出现问题,镜检发现这个时候的生物相不好,能看到的微生物很少。请问这是什么原因造成的,今后这个时候该采取什么预防措施?
(1)如果水温低的话,自然是会对系统的处理效果产生影响的。此时需要提高活性污泥浓度来对应。
(2)由于还兼具处理氨氮的要求,所以在PH值,污泥龄方面也要注意控制。
现在我厂里出了一些紧急状况,氨氮、总氮从2011冬季到现在一直超标,偶尔几天能达标,而且浮泥特别严重,每天都会产生大量的浮泥,(冬季水温都大于12度)具体情况如下:厂里用的改良型氧化沟工艺,采用的表面曝气,两组,设计水量4万吨,实际控制水量每天在3吨左右,进水是主要是生活污水,厂区周边有几个大型化工园,化工园有自己的污水厂,偷排查处较严,因为管网也是我们自己在管理。
进水水质cod=350mg/l,氨氮=50mg/l,TN=60mg/l,TP=4~7mg/l,BOD=120mg/l,PH=7.8~8.1,orp=-100mv左右。出水cod=50mg/l,氨氮=25mg/l,TN=29mg/l,TP=1mg/l,BOD=10mg/l,PH=7.5~7.6,工艺参数氧化沟出水口DO=1.5~2.6mg/l,MLSS=mg/l,回流比R=100~120%,食微生比为0.1~0.12kgbod/kgmlss*d,SRT为7天,现同步运行的小试、中试系统已经崩溃,污泥不长反而直线下降,现在担心生产性氧化沟发生同样的情况,现氧化沟浮泥特别严重,MLSS也在下降,原因是什么呢,应从哪几方面考虑?
(1)总体来看还是进水有机物与总氮比例失衡,也就是进水有机物低,总氮较高。
(2)由于气温不高,加之氧化沟工艺溶解氧无法全部保证,本身氨氮去除就会受到影响。
(3)建议源头管控的COD值放宽些,可以纠正有机物和总氮的比例问题,这样就有利于你的氨氮,总氮去除了。氧化沟设计_中华文本库
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3.5曝气池(氧化沟) (1)设计说明
拟用卡罗塞尔(Carrousel)2000型氧化沟,去除BOD5与COD之外,还具备硝化和一定的脱氮除磷作用,使出水NH3-N低于排放标准。 (2)设计参数
设计流量为75000m?/d,即868L/s;平行设计两座氧化沟,则每座流量为 37500m?/d 进出水水质如下:
Tmax=38℃;Tmin=3℃
污泥产率系数Y=0.55;
污泥浓度(MLSS)X=4000mg/L; f=MLSS/MLVSS=0.7,即挥发性污泥浓度(MLVSS)Xv=2800mg/L; 污泥泥龄θc=30d;
内源代谢系数Kd=0.055; 座数:2座 (3)设计计算
氧化沟出水溶解性BOD5浓度S。为了保证沉淀出出水BOD5浓度Se≤10mg/L,必须控制所含溶解性BOD5浓度S2,因为沉淀池出水中的VSS也是构成BOD浓度的一个组成部分。S?Se-S1
S1为沉淀池出水中的VSS所构成的BOD浓度。
)?TSS?(1?e?0.23*5)?1.42?0.7?10?(1?e?0.23*5)?6.79mg/LTSS
则氧化沟出水溶解性BOD5为
S?Se-S1?10?6.79?3.21mg/L
1. 碱度校核
碱度SALK?原水碱度-硝化消耗碱度?反硝化产生碱度?氧化BOD5产生碱度
?150?7.14?17.47?0.1?(200?3.21)?3.57?7.47?71.62mg/L
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&&&&曾几何时,建筑业浑身上下被贴满了各式各样的“标签”:“高危腐败行业”和“豆腐渣工程”等。建筑业不仅被塑造成为了没有年轻人愿意从事的行业,而且政府部门对建筑业关注度不够,建筑业没有得到相应的产业地位,《建筑法》的修订也遥遥无期,严重制约了建筑行业的健康发展。
&&&&近日,由淮安区住建局牵头组织的淮安区建筑工程质量与安全管理工作现场会在城果小区项目施工现场召开,淮安区内二级以上施工总承包企业法人、在建工程项目建设单位负责人、项目经理以及现场安全负责人等200多人参加了会议。
&&&&根据“中央财政支持地下综合管廊、海绵城市建设试点工作现场会”上的消息,自2015年启动地下综合管廊和海绵城市建设试点以来,截至目前,我国地下综合管廊试点项目已开工建设738公里,完成投资约400亿元;海绵城市建设试点项目已建设面积420平方公里,完成投资约544亿元。
&&&&随着城乡建设规模的迅速扩展,城乡规划建设水平逐步提高,保障城乡健康快速发展的任务日益繁重,加强和改善城乡违法违规建筑的管理工作迫在眉睫。为此,云南省专门针对城乡违法建筑制定了《云南省违法建筑处置规定》(以下简称《规定》)。
&&&&为做好2016年度造价工程师资格证书发放工作,现将有关办理事项通知如下:一、时间安排:日—日,每周星期二、三、四办理(节假日除外),上午:8:30——11:40 下午:13:30——16:40,请考生严格按照规定时间领取,不在规定时间无法领取。
&&&&为做好2017年度小型水利工程改造提升工作,根据《安徽省人民政府关于深化改革推进小型水利工程改造提升的指导意见》(皖政〔2013〕66号)《安徽省小型水利工程改造提升规划》等相关配套政策文件,现制定年度实施办法如下
&&&&5月2日,江苏省住建厅印发《2017年全省绿色建筑暨建筑节能工作任务分解方案》,其中给全省13个设区市绿色建筑暨建筑节能工作设定量化指标,今年我省共将新建节能建筑1亿平方米,加之太阳能光热、浅层地能的利用及既有建筑节能改造等,全年总共将节能110万吨标准煤。
&&&&5月2日,省发改委传来消息,近日,国家发改委会同住建部下达我省保障性安居工程配套基础设施建设2017年第二批中央预算内投资18.02亿元,其中,国有工矿棚户区改造中央预算内投资0.2366亿元,保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资17.7834亿元。
&&&&日前,记者从贵州省大数据发展管理局获悉,十大工程分别是产业培育工程、项目裂变工程、融合升级工程、数据融通工程、数字政府工程、数据扶贫工程、基础设施攻坚工程、安全铁壁工程、万千人才工程和首选实验田工程。
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